Портал "Управление производством" 0 комментариев

Проект «Оптимизация процесса переналадки на стержневом участке ЛЦ-3 ПСЛ с применением принципов SMED»

Опытом реализации проекта делится Филипп Семёнычев, Консультант первого заместителя генерального директора ОАО «КАМАЗ» - исполнительного директора.

Статья публикуется в рамках Конкурса работ «Управление производством - 2014».

Автор: Филипп Семёнычев, Консультант первого заместителя генерального директора ОАО «КАМАЗ» - исполнительного директора 

Введение

Место реализации Производство стального литья Литейного завода (ОАО «КАМАЗ») в начале 2012 года. Основная работа над проектом заняла приблизительно 3 месяца (анализ, принятие решений и стандартизация).

Уже в начале проекта был виден огромный потенциал процесса переналадки, полная оптимизация которого (как предполагалось на тот момент времени) могла бы затянуться на достаточно продолжительное время. Одна из негативных черт большинства управленческих культур в России – это неумение сделать шаг и ограничиться небольшим, но быстрым улучшением. Как правило, большинство руководителей хотят решить проблему кардинально, или реализовать улучшение разу до идеала, в результате чего часто проходит много времени, а «воз и ныне там». По этому, срок реализации проекта был заранее ограничен для того, чтобы успеть сделать только самое полезное и суметь вовремя остановиться. 

Краткое описание процесса

Работа разворачивалась на стержневом участке, где работало около сотни человек, 90 процентов из которых были женщины. Стержневой участок в технологической цепочке являлся Поставщиком для формовочного участка, изготавливающего формы, которые затем заливались расплавленным металлом. Стержни, т.е. продукт стержневого участка – это, для понимания, некая выпечка из песчано-смоляной смеси, которая устанавливается в литейную форму для образования в отливке полости нужной формы. Заказчик, т.е. формовочный участок, испытывал постоянную нехватку в стержнях, либо имел претензии к их качеству. Это была основная проблема в цехе, так как она часто рассинхронизировала всю работу, принося множество проблем.

Что касается стержневого участка, огромное количество номенклатуры отливок, где иногда применялось по несколько стержней на каждую отливку, распределялось на 19 действующих стержневых машин. Неравномерная загрузка производства порождала постоянные авралы, каждый день всплывали так называемые «аварийные» переналадки, когда приходилось экстренно снимать горячий стержневой ящик, ставить другой и срочно начинать изготавливать стержни. Это было связано с частыми корректировками планов, что в свою очередь было вызвано множеством проблем в целом по потоку.

В нашем случае стержневая машина работала следующим образом: оператор изготавливал определённое количество номенклатуры стержней согласно полученному заданию, либо, что происходило гораздо чаще, работал определённое время (смену, половину смены, сутки и т.д.). Стержневая машина работала в автоматическом режиме, поэтому в задачи оператора входил контроль качества, устранение мелких неисправностей: застревание стержня в ящике, мелкое обслуживание (чистка, перекладывание стержней, вызов наладчика). Т.к. нагрев осуществлялся газом, то по правилам промышленной безопасности обслуживающий персонал должен был следить за оборудованием в любом случае и не отходить от него. После завершения изготовления партии стержней оператор выключал машину и стержневой ящик остывал с температуры около 300 градусов до температуры около 40 градусов. Далее наладчик производил замену и включал уже вновь установленный ящик на разогрев, после нагрева приходил оператор и  цикл повторялся заново. Время переналадки в данном случае считается с момента выключения горелок стержневого ящика, когда оператор перестал изготавливать стержни до момента изготовления первого годного нового стержня. Во время переналадки входит время охлаждения стержневого ящика, его съём и установка другого ящика, нагрев и запуск, т.е. работа и регулировка до стабильного получения годных изделий.

Описание применяемых методов и инструментов

Так как, не смотря на то, что оборудование было старым и постоянно ломалось, на участке поддерживалась чистота. Можно сказать, что 5S был частично внедрён, что, к сожалению, являлось не заслугой руководителей, а сплочённого женского коллектива. Женщины, в большинстве за 30 (и далеко за 30), проработавшие много лет на участке привыкли к порядку, вне зависимости от наличия и распоряжений руководства.К тому же, они не слышали саму аббревиатуру 5S, и тем более не знали что это значит. Учитывая это, мы обошлись без целенаправленного внедрения 5S на стержневых машинах: не стали мучить женщин обучением и стандартизировать то, что уже является привычкой.

В данном случае, чтобы решить большинство проблем, берущих начало от процесса переналадки, было решено рассмотреть работу наладчиков при помощи хронометража, проанализировать процесс переналадки по правилам SMED и на основании анализа выстраивать дальнейшую работу. По результатам анализа, основной фокус было решено направить на не затратные и быстрые решения. 

Работа осуществлялась в следующей последовательности:

  1. Проведение подготовки. Совместно с начальником производства были сформулированы видение и цели проекта, определены ресурсы, в том числе и команда проекта. Так же были оформлены все документы (паспорт и план работ проекта, см. рисунки выше). Основные трудности на этом этапе были связаны с непониманием руководителей, что именно будет сделано. Если бы я сказал, что будет закуплено приспособление для быстрого съёма, или принят дополнительный наладчик – это было бы для них привычными и понятными ответами. Но в итоге пришлось потратить не мало времени, чтобы донести, что конкретные решения мы сможем принять только по результатам анализа, что сейчас мы руководствуемся своим чутьём и несмотря на продолжительный опыт работы, реальной картины (как именно происходит процесс переналадки) не знает никто.
  2. Обучение. Проведено обучение команды проекта (технологи, производственники, наладчики) порядку предстоящей работы (что будем делать и как), а также проведено ознакомление с инструментом SMED. Команде была представлена небольшая презентация и примеры применения SMED.
  3. Изучение нормативной документации. Изучены технологические процессы, относящиеся к переналадке. Собрана статистика по переналадкам за последние 6 месяцев. Работы на этом шаге было не так много, т.к. технологические процессы не описывали конкретики и не дали нам практически никакой информации, кроме общего представления, которое у нас уже было сформировано на тот момент.
  4. Зафиксировали состояние «как есть». Выбрали наиболее тяжёлый (массивный) стержневой ящик, т.к. основное время в процессе переналадки заключается в нагреве и охлаждении. Кроме того, чтобы понимать разницу взяли средний по объёмуящик. Различие между ними заключалось именно во времени нагрева и охлаждения. Во время фиксации проводилась видеосъёмка, строилась диаграмма спагетти работы наладчика, а также письменно фиксировались все действия и время при переналадке. Для получения достоверной картины понадобилось провести 3 наблюдения.
  5. Проведение анализа. Анализ проводился отдельно по снятому видео, диаграмме спагетти и записям. В анализе участвовала команда проекта, также отдельно были собраны предложения от наладчиков. Во время анализа основной упор был сделан не только на том какие из операций можно переместить из внутренних во внешние, но и как можно каждую операцию переместить во внешние. Процесс анализа был достаточно сложный, но интересный. В ходе сбора предложений и обсуждения их командой, было видно, что по ходу обсуждения, каждый участник открывал для себя что-то новое.
  6. Разработка мероприятий являлась продолжением командной работы. Наверное один из наиболее сложных с психологической точки зрения этапов работы. Основная сложность была «оторвать команду от земли» и сформулировать мероприятия, которые могут сократить время переналадки, а не только которые осуществимы по их мнению. Это было связано с тем, что за годы работы множество предложений каждого участника команды были отклонены или не реализованы по тем или иным причинам. Но, благодаря поддержке начальника производства,постепенно участники стали переходить от позиции «почему не сможем сделать» к позиции «как мы это сможем сделать».
  7. Реализация мероприятий. Проведены эксперименты с принудительным охлаждением стержневых ящиков. Скомплектованы инструментальные комплекты для наладчиков, проведены в соответствия с требованиями 5S рабочие места наладчиков на ремонтной базе. Кроме того, простое наблюдение уже позволило выявить множество бесполезных действий и нерациональной организации процесса.
  8. Стандартизация результатов и расчёт экономического эффекта. Одни из наиболее важных шагов последовательности, на которых стоит остановиться отдельно. 

Результаты проекта

Стоит отметить ещё один важный момент. Перед началом работ никто не мог точно сказать сколько должен занимать процесс переналадки. Ориентировочно на него отводили 8-10 часов (иногда 12 часов).

В результате проведённого хронометража, установлено, что:

  • время остывания крупной номенклатуры стержневых ящиков составляет 225 минут;
  • время непосредственно переналадки составляет 233 минуты;
  • время нагрева стержневого ящика составляет 120 минут. 

То есть, в общей сложности 578 минут (9,5 часов) на самый тяжёлый ящик. 

Проведены анализ и оптимизация действий наладчика при переналадке: скомплектованы стандартные наборы инструментов, ликвидированы потери при перемещении, выстроена оптимальная последовательность действий. Результатом данного пункта работ является стандартная операционная карта для наладчика, стандартизирующая время непосредственно съёма и установки ящика в 60 минут

Проведены опытные работы по принудительному охлаждению стержневого ящика при помощи сжатого воздуха, подаваемого через «охлаждающую рамку». В результате, согласно хронометражам, время остывания крупной номенклатуры стержневых ящиков снизилось до 140 минут, после чего был открыт заказ на изготовление алюминиевых рамок.

Для стандартизации общего времени и визуального управления процессом переналадки разработана «доска управления переналадками», принятая в работу распоряжением. 

Эффект от реализации проекта. 

Направление получения эффекта

Было

Стало

Эффективность

Остывание стержневого ящика, мин

225

140

85 мин

38 %

Замена стержневого ящика, мин

233

60

173 мин

74%

Нагрев стержневого ящика

120

120

 

 

Общее снижение времени одной переналадки с 578 до 320 минут составляет  258 мин., т.е. 45%. 

Если рассматривать общий экономический эффект от проекта (около 2.1 млн. рублей в год), он соотносится следующим образом: 

Стандартизация результатов

Для наладчика и мастеров участка разработана стандартная операционная карта замены стержневого ящика, содержащая оптимальную последовательность действий при переналадке. 

Для работников планово-диспетчерского отдела (ПДО), руководства цеха, а также для обеспечения прозрачности процесса переналадки на участке изготовлена доска, отражающая ход переналадки в течение суток.

Принцип её работы достаточно прост. На доске напротив номера соответствующей стержневой машины, инженер ПДО каждое утро записывает задание на изготовление определённой номенклатуры стержней (какие стержневые ящики на какие машины устанавливать), старший мастер участка устанавливает магниты с фамилиями наладчиков напротив соответствующих машин в соответствующее время, когда должна происходить переналадка. Синий магнит – «остывание», кроме мастера имеет право ставить оператор, остановивший машину. Зелёный магнит – с фамилией наладчика – указывает на каких машинах в какое время необходимо готовить переналадку. Оранжевый магнит – «нагрев» показывает во сколько оператору, закреплённому за определённой машиной нужно начинать на ней работу. Длина всех магнитов пропорциональна реальному времени в масштабе временной шкалы сверху.

Таким образом, процесс переналадки на участке становится прозрачным для всех, без исключения. 

Уроки проекта

  • Технически сложных моментов в реализации проекта не было. Основная сложность – убедить команду в том, что сокращение времени переналадки возможно, при чём без особых вложений. Первый урок подтвердил то, что же было известно: не стоит спорить и переубеждать скептиков, настойчиво предлагайте пробовать, пробовать и пробовать. Скептики исчезнут, как только попытки принесут первые результаты.
  • Второй урок заключается в последовательности применения простых шагов. 5 шагов SMED просты для понимания каждого. Однако, следуя им и целенаправленно ища потенциал, нам удалось сократить сам процесс съёма и установки на 73%. Не стоит недооценивать инструменты и методы lean, даже если они кажутся слишком простыми и даже банальными.
  • Успех любого улучшения в первую очередь зависит от уровня культурыколлектива, на сколько он готов к улучшениям и изменениям, что в первую очередь, зависит от руководителя. На успех проекта в первую очередь повлияло отношение и поддержка руководителя (начальника производства). Малейший скептический настрой с его стороны был бы сразу замечен его подчинёнными и нам бы вряд ли удалось выполнить даже анализ. Но после получения результатов, было видно, что команда готова выполнить подобную, или другую работу, чтобы повторить успех. 

Потенциал для реализации

  • Первое направление, которое можно было-бы развивать – исключение нагрева ящика вовсе. Существуют способы установки горячих ящиков при помощи механизированных приспособлений и нагрева в специальных устройствах. Это, как вы понимаете, стоит денег, по этому мы даже не исследовали это направление. Но потенциал здесь огромный.
  • С точки зрения lean, после того, как мы уменьшили и зафиксировали стандартами время переналадки, следующим шагом рассчитываются и стандартизируются минимальные размеры партий. То есть следующий напрашивающийся проект – по оптимизации планирования. Его концепция была разъяснена руководителям производства, но реализация уже не предполагала моего участия.
  • Что касается самой переналадки потенциал остался как и в остывании, так и в съёме-установке ящика. Это время можно было сократить ещё по крайней мере на 20%, но персонал, в первую очередь руководители, не были готовы к такой оптимизации. Нельзя сразу срезать весь жир с процесса, часто стоит специально оставить небольшие резервы для того, чтобы успокоить руководителей и дать им возможность самим постепенно улучшаться. 

Заключение

В ходе реализации проекта мы ещё раз убедились в работоспособности простых и не затратных методов. Уже на первых шагах, при помощи простого хронометража и наблюдений, выявляется множество потерь и возникает огромное количество простых предложений, способных значительно сократить время переналадки. Что же говорить о продолжении: групповой работе, анализе и т.д.Нельзя пропускать шаги метода, даже если они кажутся слишком простыми, глупыми, или просто не понятными. Проделав описанную выше работу, мы в очередной раз убедились, что неотступное следование простым шагам методов lean всегда приносит результат. 

0 комментариев
Отправить
обсуждения
Да за основу то можно взять, ещё бы демо посмотреть как работает, а то по ссылке только сотрудники м... СУМЗ: «Фабрика идей» и «Доска решения проблем» переходят на цифровую платформу
Здесь больше организационных вопросв, чем в самой платформе. Можно взять за основу Фабрику идей у Ев... СУМЗ: «Фабрика идей» и «Доска решения проблем» переходят на цифровую платформу
Белоярская АЭС принимает группы студентов, они могут быть и старше 18 лет. Но в целом да, в настояще... Туризм на АЭС: не развлечение, но просвещение
Узнайте больше Альманах “Управление производством” 300+ мощных кейсов, готовых к использованию чек-листов и других полезных материалов
Альманах “Управление производством”